近日,我國首個自營超深水大氣田“深海一號”,正加快推進(jìn)三甘醇再生系統(tǒng)汽提氣回收項目。該項目于今年年初啟動,現(xiàn)已步入收尾階段,待其正式投用后,預(yù)計全年可減少天然氣放空量近100萬立方米,降低碳排放量超1600噸,這是“深海一號”超深水大氣田積極構(gòu)建綠色低碳生產(chǎn)體系的重要一環(huán)。
“深海一號”超深水大氣田在生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生閃蒸氣。如果閃蒸氣直接進(jìn)入火炬放空系統(tǒng)燃燒,很容易造成資源浪費(fèi)。對此,氣田總監(jiān)牽頭成立專項突擊隊,探尋閃蒸氣出現(xiàn)的源頭。
在反復(fù)論證的基礎(chǔ)上,專項突擊隊不斷優(yōu)化方案,改造工藝流程,實現(xiàn)對閃蒸氣的回收利用。如此一來,每年可回收44萬立方米天然氣,減少二氧化碳排放量近千噸。
有限海南分公司還將這一經(jīng)驗推廣至“深海一號”二期項目,在“深海一號”二期項目設(shè)計階段就抓好能耗優(yōu)化和節(jié)能減排工作。在“深海一號”二期項目新建的生產(chǎn)平臺上,高低壓放空系統(tǒng)、乙二醇再生系統(tǒng)和化學(xué)藥劑儲罐將氮?dú)庾鳛榇祾邭夂透采w氣,以氮?dú)馓娲烊粴?。氮?dú)鈦碓从谘鲁?3-1氣田生產(chǎn)平臺。有限海南分公司通過對該平臺原有的空壓機(jī)和氮?dú)獍l(fā)生器進(jìn)行升級改造,推動制氮能力大幅提升,每年減少天然氣消耗量約115萬立方米。
在電力方面,“深海一號”超深水大氣田已從雙透平機(jī)組運(yùn)行轉(zhuǎn)為單機(jī)組運(yùn)行?;谇捌诘亩噍喓怂闩c試驗,專業(yè)人員發(fā)現(xiàn)單機(jī)運(yùn)行完全能夠滿足氣田的用電需求,并有助于進(jìn)一步減少天然氣消耗量和碳排放量。
針對“深海一號”超深水大氣田工藝系統(tǒng)規(guī)模大、結(jié)構(gòu)復(fù)雜的特點(diǎn),有限海南分公司引進(jìn)能耗在線監(jiān)測系統(tǒng),對氣田凝析油外輸系統(tǒng)、天然氣外輸系統(tǒng)的能效狀態(tài)進(jìn)行實時監(jiān)測。
能耗在線監(jiān)測系統(tǒng)不僅能夠以圖表、曲線、表格等方式展示總能耗,還可對重點(diǎn)設(shè)備能耗進(jìn)行分類、分區(qū)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,從不同維度提供能耗對比解讀。“這有助于我們精準(zhǔn)定位高耗能點(diǎn),為氣田經(jīng)濟(jì)用能、合理用能提供支持。”“深海一號”超深水大氣田相關(guān)生產(chǎn)負(fù)責(zé)人說。
“深海一號”超深水大氣田所在海域天氣情況復(fù)雜多變。此前,當(dāng)強(qiáng)臺風(fēng)來臨時,氣田只能關(guān)井停產(chǎn)。為最大程度降低天然氣損耗和復(fù)產(chǎn)后的生產(chǎn)藥劑消耗量,氣田按照“全面評估、系統(tǒng)設(shè)計、穩(wěn)妥實施”的原則,對風(fēng)暴條件下能源站總體性能進(jìn)行分析,制訂270余套相關(guān)設(shè)備改造調(diào)試方案,并推動建設(shè)“深海一號”陸上操控中心等配套設(shè)施,使氣田具備遠(yuǎn)程遙控生產(chǎn)能力,每年增產(chǎn)天然氣量超6000萬立方米。
2024年,有限海南分公司對“深海一號”能源站673盞非應(yīng)急防爆熒光燈實施節(jié)能改造,采用光效更高、更節(jié)能的LED燈管代替原有的熒光燈管,顯著節(jié)約了電能。(張光明 胡靖)
責(zé)任編輯: 江曉蓓
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